高低溫試驗箱操作分為五個步驟:預處理、初始檢測、試驗、恢復、檢測。
1、預處理:將被測樣品放置在正常的試驗大氣條件下,直至達到溫度穩定。
2、初始檢測:將被測樣品與標準要求對照,符合要求后直接放入冷熱沖擊試驗箱內即可。
3、試驗:
A、試驗樣品應按標準要求放置在試驗箱內,并將試驗箱內溫度升到zhi定點,保持一定的時間至試驗樣品達到溫度穩定,以時間長都為準。
B、高溫階段結束后,在5min內將試驗樣品轉換到已調節到-55℃的低溫試驗箱(室)內,保持1h或者直至試驗樣品達到溫度穩定,以時間長都為準。
C、低溫階段結束后,在5min內將試驗樣品轉換到已調節到70℃的高溫試驗箱(室)內,保持1h或者直至試驗樣品達到溫度穩定,以時間長都為準。
D、重復上述實驗方法,以完成三個循環周期。根據樣件大小與空間大小,時間可能會略有誤差。
4.恢復:試驗樣品從試驗箱內取出后,應在正常的試驗大氣條件下進行恢復,直至試驗樣品達到溫度穩定。
5.檢測:對照標準中的受損程度及其它方法進行檢測結果評定.
高低溫試驗箱出現問題怎么辦,我們要確定試驗箱出現那方面的問題,然后針對問題再進行處理。
試驗箱能過制冷,說明外部因素冷卻水的問題可以排除
由于是溫度保持不住,觀察制冷壓縮機在運行過程中是否能夠啟動,壓縮機在運行過程中都能夠啟動,說明從主電源到各壓縮機的電器線路正常,電器系統方面也沒有問題。
電氣系統沒有問題,繼續檢查制冷系統。首先檢查兩組制冷機組的低溫(R23)級壓縮機的排氣和吸氣壓力都較正常值偏低,而且吸氣壓力呈抽空狀態,說明主制冷機組的制冷劑量不足。用手摸主機組R23壓縮機的排氣和吸氣管路,發現排氣管路的溫度不高,吸氣管路的溫度也不低(未結霜),這也說明了主機組的R23制冷劑缺乏,系統漏氟。
對制冷系統進行查漏,用檢漏儀和肥皂水相結合的方法檢查,發現一熱氣旁通電磁閥的閥桿裂了約1cm的細縫。更換此電磁閥,對系統重新充氟,系統運行正常。由于上文可以看出,對該故障現象的分析和判斷基本上是有易至難,先“外'后“里',先“電氣'后“制冷'的脈絡進行分析和判斷的,熟悉和了解試驗箱的原理和工作過程是分析故障判斷故障的基礎。